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銅陵優(yōu)化研發(fā)機(jī)制 提高洗滌塔技術(shù)水平

作者:admin 瀏覽:14897 發(fā)表時間:2011-06-30

自2005年多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化以來,該技術(shù)獲得了廣泛的工業(yè)應(yīng)用。在工業(yè)應(yīng)用過程中,華東理工大學(xué)、兗礦集團(tuán)和工程公司、用戶企業(yè)緊密合作,形成了在基礎(chǔ)研究、工程化放大、工業(yè)應(yīng)用三者之間循環(huán)促進(jìn)的機(jī)制,通過認(rèn)識、實(shí)踐、再認(rèn)識、再實(shí)踐的過程,形成了更高層次上的產(chǎn)學(xué)研合作模式。


     多噴嘴氣化技術(shù)目前已經(jīng)建成并運(yùn)行了日處理能力2000噸煤的工業(yè)裝置,日處理2500噸煤的工業(yè)裝置已經(jīng)在設(shè)計建設(shè)中,標(biāo)志著這項(xiàng)技術(shù)在大型化方面具有明顯的優(yōu)勢,并且得到了行業(yè)認(rèn)可。在完成**套工業(yè)化示范裝置后,不斷優(yōu)化單元設(shè)計和設(shè)備結(jié)構(gòu),主要有:


     氣化爐結(jié)構(gòu)優(yōu)化。早期兗礦國泰化工有限公司的兩臺氣化爐在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)拱頂耐火磚使用壽命較短,問題的根源在于上部空間高徑比偏小,在其后的氣化爐設(shè)計中,修正了氣化爐上部空間高徑比,使拱頂耐火磚壽命獲得了大幅提升。


     在爐內(nèi)設(shè)置若干層托磚架,是多噴嘴煤氣化技術(shù)的特色,實(shí)踐證明,這種結(jié)構(gòu)能有效分割爐內(nèi)耐火磚的膨脹。在原設(shè)計的基礎(chǔ)上,現(xiàn)又對托磚架布置位置進(jìn)行了優(yōu)化,在上部空間設(shè)置托磚架,用以支撐整個拱頂?shù)哪突鸫u。


     局部耐火磚結(jié)構(gòu)優(yōu)化。通過對運(yùn)行裝置的跟蹤,結(jié)合爐內(nèi)流場特征,并與耐火材料研究單位進(jìn)行研討,對氣化爐內(nèi)局部耐火磚的磚型結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,并已開始在在建工業(yè)裝置上實(shí)施,有望徹底解決該磚型相對使用壽命較短的問題。


     水洗塔塔盤形式優(yōu)化。合成氣洗滌塔采用的是泡罩塔盤,通過工業(yè)裝置運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)存在積灰后不易清理的問題。根據(jù)這一情況,將水洗塔設(shè)計成上部為泡罩塔盤,以保證洗滌效果,下部為篩孔塔盤,以降低積灰,并易于處理。


     蒸發(fā)熱水塔優(yōu)化。高溫高壓黑水減壓閃蒸,閃蒸汽與循環(huán)灰水直接接觸換熱,是多噴嘴煤氣化技術(shù)渣水處理系統(tǒng)的核心流程。原設(shè)計的填料形式具有換熱效率高、蒸汽冷凝充分、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),但運(yùn)行若干周期后,需要對填料進(jìn)行清理,填料卸出及回裝的工作量較大,在北方地區(qū),由于冬季冰凍,會造成填料卸出困難。針對這一情況,將填料塔改為了板式塔,更適合我國北方地區(qū)的項(xiàng)目。


     閃蒸蒸汽的合理利用。渣水處理系統(tǒng)低壓閃蒸產(chǎn)生的蒸汽原設(shè)計用于系統(tǒng)補(bǔ)充水的除氧,由于系統(tǒng)補(bǔ)水量較少,低壓閃蒸蒸汽未被充分利用。針對這一情況,將低壓閃蒸壓力做適當(dāng)調(diào)整,產(chǎn)生的蒸汽用于蒸汽噴射泵來產(chǎn)生真空,用于真空系統(tǒng),合理利用了蒸汽低品位能量。

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